


球墨鑄鐵管退火爐是球墨鑄鐵管的重要設備,由于爐型較大,長度在36m以上,寬度約8m,爐門較多,冷卻段又要進行強制性冷卻,因此爐子熱量損失大,熱耗高,能源浪費嚴重。造成熱耗高的原因主要有工藝不合理造成球鐵管在爐內的熱焓增量偏大、爐子熱效率低和燃料的選用不合理等。山東球墨鑄鐵管有限公司(簡稱鑄管公司)針對這幾個方面,對退火爐進行了多次改造,并制定了相應的措施,使噸管能耗顯著降低,節能效果顯著。2節能措施2.1 降低球墨鑄鐵管在退火爐內的熱焓增量球墨鑄鐵管在退火爐內的熱焓增量主要由球鐵管在爐內加熱的溫度和球鐵管的入爐溫度決定,因此降低球鐵管在爐內的熱焓增量主要是降低退火溫度和提高球鐵管的入爐溫度。2.1.1 合理制定不同管徑的退火溫度 球鐵管的退火溫度愈低,就愈節省燃料,但是球鐵管的退火工藝規定退火爐加熱段爐氣溫度為1050~1100℃,保溫段爐氣溫度為960 ~1000℃,為了確保球鐵管的退火質量,在工藝允許的條件下,應盡量按照下限進行爐溫控制,特別是小口徑的管子可以適當降低加熱段爐氣溫度。2.1.2 提高球鐵管的入爐溫度 在過程中,充分利用上一工序結束時物料的余熱是節約能源的一個重要途徑。根據理論計算,球鐵管加熱到1000℃,在600℃入爐與25℃入爐相比噸管能耗降低320000kJ,可節約焦爐煤氣約20m3或者重油8kg。鑄管公司退火爐的退火能力約是現有離心機能力的2倍,為此采取了間歇式集中退火的辦法。在退火爐管子上線時保證連續退火的前提下規定熱管先入爐,縮短熱管的傳輸時間,使半數管子的入爐溫度由環境溫度提高到600℃左右。從而提高了管子熱送比率和入爐溫度,節能效果顯著。2.2 提高退火爐的熱效率對于連續式球鐵管退火爐來說,其退火工藝較特殊,爐體較長,跨距較大,而且急冷段又采取了強制性冷卻,因此熱效率較低。對于結構已經確定的退火爐,要提高爐子的熱效率,只有從退火爐的操作來實現。2.2.1 確定合理的加熱溫度和退火時間 球墨鑄鐵管的退火工藝要求退火溫度不宜過高,退火時間也不宜過長,這對于節約能源以及減小球鐵管的變形是很有利的。但是退火溫度和退火時間是相互制約的,降低退火溫度就要增加退火時間;縮短退火時間就要提高退火溫度,否則就會大大降低球鐵管的延伸率。針對這種情況,根據以往的經驗,在滿足退火工藝要求而又不使管子變形超差的條件下,確定了不同規格的球鐵管在退火爐加熱段的退火溫度和退火時間
球墨鑄鐵管的冶鑄方法與其他工業鑄造類似才,它不同的是,球墨鑄鐵管在開工前鑄造前需要添加一些相應發球化劑如:以鎂或稀土鎂結合金球化劑在在澆注前加入鐵水中,使石墨球化,應力集中降低,使管材具有的強度大、延伸率高、耐 沖擊、和耐腐蝕、密封性好等優點;內壁采用水泥砂漿襯里,它改善了管道輸水環境、提高了供水能力、降低了能耗;管口采用柔v 性接口,且管材本身具有較大外的延伸率(>10%),使管道的柔性較好,在埋地管,道中能與管道周圍的土體個共同工作,改善管道的 受力狀態,從而提高了管網就運行的可靠性。因此,目前我國供水行業通常采用的球墨鑄鐵管作為主管材。
#K9球墨鑄鐵管#是指用18號以上的鑄鐵水加入球化劑后,由離心球墨鑄鐵機高速離心鑄造而成的管道,稱為球管、球鐵管和球墨鑄鐵管。主要用于自來水輸送,是自來水管道的理想選擇。鑄鐵鋼管的本質是球墨鑄鐵管。由于球墨鑄鐵管具有鐵的本質和鋼的性能,因此被稱為球墨鑄鐵管。球墨鑄鐵管中的石墨為球形,一般尺寸為6-7級。質量要求鑄鐵管的球化等級控制在1-3級,球化率≥80%,因此材料本身的機械性能得到了很好的提高,具有鐵的本質和鋼的性能。退火球墨鑄鐵管的金相組織是鐵素體和少量珠光體,具有良好的機械性能,鐵鋼管。
球墨鑄鐵管的連接,一般采取將其插口一端插入另一管的一端的承口中。承口呈曲面型,其 邊緣向垂直方向延伸成法蘭,其上有螺栓孔,在承口與插口之間有一個膠圈,另外 有一截面呈L型的壓圈,在壓圈的一端有螺栓孔,另一端與膠圈接觸,通過螺栓孔 將其固定,形成緊密連接。
但是由于所輸送的流體,有相當大的速度,壓力和沖擊 力,因此在管道的轉彎處,由于彎管各部分受到的沖擊力不同,不同的部位間就形 成壓力差,從而使得彎管的接頭產生位移或縫隙,甚至脫開。那如何解決這一難題呢?
解決這一球墨管接頭脫開 的問題,一般是采用在彎管的附近建造混凝土固定墩的方法。當流 體沖擊彎管時,沖擊力就通過管子傳至與其連接的混凝土固定墩,將沖擊力分散而 使得彎管不發生位移,減少產生縫隙和脫開的可能性。
但是,這種方法,建造固定墩,耗材料多,施工難度大,時間長,建成后長期受到沖擊,仍能產生縫隙,久而久之,彎管接頭處會產生松脫,甚至泄漏。不知現實中是否有企業已經生產采用球墨鑄鐵管,彎管連接防脫裝置。
目的是提供一種防止球墨鑄鐵管路的彎管產生縫隙,脫開的彎管連接防脫裝置,歡迎大家評論區留言討論。